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氨氮很低,TN一直降不下去如何解决?

 进水COD300多,氨氮100多,之前总氮没要求,现在所有池子COD都是100多,总氮也是100多,氨氮很低,总氮一直降不下去咋办?

 1、碳源不足。

 硝化和反硝化过程中去除TN所需的CN比理论高2.86,但实际操作中的CN  (COD: TN)比常规控制低4~6,碳源不足是目前很多朋友TN不达标的最主要原因之一!

 解决方法:用CN比4~6加入碳源

 2、内部回流太小。

 AO工艺的全称是倒置硝化反硝化工艺,AO工艺的脱氮效率与内部回流比成正比!根据脱氮效率公式,内回流比R越高,脱氮效率越高,部分污水处理内回流泵部分损坏或选型太小,脱氮效率就会下降!

 解决方法:将内回流比R提高200% ~ 400%(部分脱氮工艺由内外回流结合在一起,内外回流比也要控制在这个范围内。这一范围保证了污泥的回流和硝化液的回流,保证了反硝化的脱氮效率。)

 3、反硝化池环境破坏

 这种情况出现表明,反硝化池DO大于0.5会破坏缺氧环境,兼性异养菌优先利用氧气代谢,硝态氮不能去除,总体TN升高,反硝化池缺氧环境破坏,后面的往往是氨氮超标的原因。这是因为硝化细菌不能形成优势菌。但是曝光池足够大的话,仍然没有问题。

 解决方法:

 1、内回流太大,携带DO太多,降低内回流比,或者关小内回流处曝气。

 2、其他问题造成的DO很高。例如,进水与水面相隔过高,导致跌落充氧,需要减少高度差等。

  4、反硝化反应时间不够

  在设计规范中,反硝化池的水力停留时间(HRT)必须控制在2 ~ 10H,即最低HRT必须控制在2h以上,低于最低停留时间的反硝化是不彻底的!

  解决方法:

  1、超过设计标准的进水引起的HRT缩短可以考虑增加反硝化池的体积。例如,可以考虑新建或把一些多余的建筑物变成反硝化池。

  2、污泥回流引起的HRT缩短,实际水力停留时间的计算需要计算污泥回流量。污泥回流比越大,反硝化HRT越短,很少有人考虑大污泥回流会导致反硝化HRT短缺。其实污泥回流不需要太大的控制,控制越大,回流污泥浓度越小,回流水就越多,这种情况可以通过适当控制污泥回流比来解决。

       5、脱氮效率太高。

  在设计规范中,脱氮效率一般为60 ~ 85%,问题中一级AO脱氮效率已超过90%,对市政污水来说已经很好,但在高氨氮的工艺废水中,要求TN达到一级A,对一级AO工艺来说有点困难。

  解决方法:

  使用二级或多级AO工序解决。

       6、含n杂环有机氮

  部分含氮有机物,普通生化无法破环,无法去除。这种情况比较少见。主要是工艺选型问题,没考虑有机氮氨化(有机氮转化为氨氮的过程)。

  解决方法:

  1、增加水解酸化预处理。

  2、增加高级氧化预处理。



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